2020年,面对新冠肺炎疫情严重冲击,电解三厂全体干部员工团结一心、迎难而上,顶住疫情压力,紧紧围绕 “聚焦战略,提升管理,改革创新,稳健发展”的工作思路,使经济技术指标得到了持续地稳定和优化,取得了疫情防控和生产经营“双胜利”。
2020年电解三厂累计制造成本指标完成较奋斗目标节约8.39元/吨铝;原铝液产量较奋斗目标增产159.17吨;低铁原铝液产量较确保目标增产1854.37吨;安全、环保、质量三大攻坚战得分超确保目标值1.6分,出色地完成全年目标任务。
坚持经营目标不动摇,全力实现奋斗目标,细化工作措施:一是以全要素对标为抓手,以极限降本为目标导向,确保成本及各项指标的完成。2020年电解三厂紧紧围绕极限降本为目标,共找出9项主要影响指标的问题进行改进,确保成本及各项指标的完成。
二是电解三厂240KA电解系列推行“氟化铝定向精准掺配法”的工艺创新方法。“氟化铝定向精准掺配法”的工艺方法改变电解铝行业原有的氟化铝添加方式,使氟化铝投放料由单点优化为多点投料,降低氟化铝在添加过程中的损耗,实现在线连续自动氟化铝掺配,减少氟化铝运输、添加过程中的飞扬损失,提高氟化铝的实收率,使电解槽氟平衡更加稳定、电解质体系中氟更加均匀,增强了电解槽的稳定性。2020年氟盐单耗比公司下达的极限降本指标节约了2元/t.AL. 完成全年奋斗目标,同时该创新方法荣获中铝操作技法二等奖。
三是生产工艺严格管控,以“33551”工作法引擎,优化电解工序、推行工艺与操作专业化管控。三厂实行全员、全过程闭环化定责、定人、定标准的精细化管理。以“33551”工作法引擎,坚持“推进电解大数据、标准化、非均态、低氧化铝浓度生产工艺控制”的技术路线,用大数据分析系统把握生产运行趋势,发现槽况偏离及时预警,防止“滚铝”等异常槽出现,平均电压比2019年同期下降了30mv,同时保证了电流效率的持续递增,确保原铝液交流电单耗目标的完成。
四是真抓实干,扎实推进开展安全环保质量三大攻坚战。通过重大危险风险管控,电解三厂2020年风险总值较2019年底评估值同比降低10%,“安全、干净”班组达标率98%,以中央生态环境保护督察问题整改为导向,强化问题清单的整改落实,开展管理干部“走动式”管理,共检查问题4821项,已全部整改完成。